滾珠絲杠副故障檢修操作實例
1.跟蹤誤差過大報警故障的檢修
故障現(xiàn)象:XKTl3加工過程中x軸出現(xiàn)跟蹤誤差過大報警。
故障分新及檢修:該機床采用閉環(huán)控制系統(tǒng),伺服電動機與絲桿采用直聯(lián)的連接方式。在檢查系統(tǒng)控制參數(shù)無誤后,拆開電動機防護罩,在電動機伺服帶電的情況下,用手擰動絲桿,發(fā)現(xiàn)絲桿與電動機有相對位移,可以判斷是由于電動機與絲桿連接的脹緊套松動所致。緊定緊
2。z向移動時有明顯的機械抖動故障的檢修
?故障現(xiàn)象:CK6136車床在z向移動時有明顯的機械抖動。
?分析及處理過程:該機床在z向移動時,明顯感受到機械抖動-,在檢查系統(tǒng)參數(shù)無誤后,將z軸電動機卸下,單獨轉(zhuǎn)動電動機,電動機運行平穩(wěn)。用扳手轉(zhuǎn)動絲桿,振動手感明顯。拆下z軸絲桿防護罩,發(fā)現(xiàn)絲桿上有很多小鐵屑及臟物,初步判斷為絲桿故障引起的機械抖動。拆下滾珠絲杠副,打開絲桿螺母,發(fā)現(xiàn)螺母反向器內(nèi)也有很多小鐵屑及臟物,造成鋼球運轉(zhuǎn)流動不暢,時有阻滯現(xiàn)象。用汽油認真清洗,清除雜物后重新安裝,調(diào)整好間隙,故障排除。
3.工作臺移動過程中機械抖動故障的檢修
顯的機械抖動故障,故障發(fā)生時系統(tǒng)不報警。
??? 故障分新及檢修:因故障發(fā)生時系統(tǒng)不報警,但故障明顯,故采用上例方法,通過交換法檢查,確定故障部位應(yīng)在蓋軸伺服電動機與絲杠傳動鏈一側(cè);為區(qū)別電動機故障,可拆卸電動機與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器,單獨通電檢查電動機。檢查結(jié)果表明,電動機運轉(zhuǎn)時無振動現(xiàn)象,顯然故障部位在機械傳動部分。脫開彈性聯(lián)軸器,用扳手轉(zhuǎn)動滾珠絲杠進行手感檢查。通過手感檢查,感覺到這種抖動故障仍存在,且絲杠的全行程范圍均有這種異常現(xiàn)象。拆下滾珠絲杠檢查,發(fā)現(xiàn)滾珠絲杠螺母在絲杠副上轉(zhuǎn)動不暢,時有卡死現(xiàn)象,故而引起機械轉(zhuǎn)動過程中
的抖動現(xiàn)象。拆下滾珠絲杠螺母,發(fā)現(xiàn)螺母內(nèi)的反相器處有臟物和小鐵屑,因此鋼球流動不暢,時有卡死現(xiàn)象。經(jīng)過認真清洗和修理,重新裝好,故障排除。
4.加工尺寸不穩(wěn)定,尺寸超差且元規(guī)律故障的檢修
故障現(xiàn)象:某加工中心運行9個月后,發(fā)生z軸方向加工尺寸不穩(wěn)定,CRT及伺服放大器無任何報警顯示。
故障分新及檢修:該加工中心采用三菱M3系統(tǒng),交流伺服電動機與滾珠絲杠通過聯(lián)軸器直接連接。根據(jù)故障現(xiàn)象分析故障原因可能是聯(lián)軸器連接螺釘松動,導(dǎo)致聯(lián)軸器與滾珠絲杠或伺服電動機間產(chǎn)生滑動。對z軸聯(lián)軸器聯(lián)接進行檢查,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器的6只緊定螺釘都出現(xiàn)松動。緊固螺釘后,故障排除。
5.位置偏差過大故障的檢修
故障現(xiàn)象:某臥式加工中心出現(xiàn)ALM421報警,即y軸移動中的位置偏差量大于設(shè)定值而報警。
故障分新及檢修:該加工中心使用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng),采用閉環(huán)控制。伺服電動機和滾珠絲杠通過聯(lián)軸器直接連接。根據(jù)該機床控制原理及機床傳動連接方式,初步判斷出現(xiàn)ALM421報警的原因是y軸聯(lián)軸器不良。對y軸傳動系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器中的脹緊套與絲杠連接松動。緊定Y軸傳動系統(tǒng)中所有的緊定螺釘后,故障消除。
文章作者:amwfnyafs
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